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钒钛矿因为含有铁、钒、钛等元素而具有极高的综合利用价值,目前高炉流程仍然是对其大规模应用的主流程。钒钛烧结矿是高炉冶炼钒钛矿的一种 重要的原料,但是由于钒钛烧结矿特殊的矿物组成与特性,其转鼓强度较低,还原粉化严重以及生产率较低等,一直制约着它的应用。东北大学的学者通过烧结杯了全钒钛以及配加一定量印粉(YD)、马粉(MF)及自产普粉(ZF)的钒钛烧结矿,并对其烧结速度、烧损率、成品率、转鼓强度、RDI>3.15mm以及软化性质进行了测定及分析。
1 生产工艺流程及工艺要点生产工艺流程为:坯料锯切坯料加热穿孔轧管微张力减径冷却矫直切管包装交货。
2 工艺参数的确定及孔型设计该厂使用¢120mm连铸坯料轧制生产114mm×22mm钢管时,钢管的壁厚系数较大,使定径后的钢管横向壁厚不均,造成钢管的内表面出现的“内六方”程度较为严重。
3 实际生产效果减小总减径率和单架减径率以及优化孔型参数后,对114mm×22mm成品钢管进行实物取样,通过实际测量数据,表明“内六方”程度显着降低,达到了 标准,并完全满足用户需求。通过对优化前后所测的数据比较,可以得知,应用优化后的114mm孔型所生产出的钢管“内六方”度量值明显减小。
4 结论生产实践证明,114mm机组三辊式十四架两电机集中差速传动微张力减径机,可以通过减小总减径率和单机架减径率以及选择合理的孔型设计,来减少直至消除微张力减径钢管的“内六方”缺陷。
&nb 5方管价格结论酒钢粉矿系统精矿的铁品位仅为47. 右,影响了高炉冶炼系数的进一步提高和焦比的进一步降低,因而迫切需要通过流程优化实现精矿质量的提高。本试验所研究的6种酒钢粉矿优化选别工艺流程均可取得较显着的精矿提质降杂效果,与现场模拟流程试验结果相比,在精矿铁率相当 分点,Si2含量可降低2.66~5.43个百分点。